摘 要:葉片重心位置標注上的錯誤,將對后續(xù)吊裝工作構成重大隱患,起吊前的復核和試吊是必不可少的環(huán)節(jié)。本文通過一個實際發(fā)生的未遂事故案例分析,對吊裝現(xiàn)場的安全風險進行警示。
關鍵詞:葉片失衡;脫落
一、引言
安溪青洋風電場位于安溪縣西坪鎮(zhèn)赤水村和虎邱鎮(zhèn)雙格村附近,風機機位大多位于海拔千米以上的山頂,而山頂?shù)牡跹b平臺一般無法做得較大,工作空間狹窄。項目使用遠景EN-115/2.2風力發(fā)電機組,配套艾朗56.5米葉片,按照吊裝規(guī)范在運裝車輛上起吊葉片至吊裝平臺上組裝。吊裝采用一臺QUY650噸履帶吊車,主臂高程102米,主配重180噸,20米工作半徑荷載130噸,采用70t和260t二臺汽車吊車配合起吊的作業(yè)方式。
二、事件經(jīng)過
2016年11月10日下午14:30左右,在安溪風電21#機位第二片葉片(122J160704A)的卸貨吊裝過程中,吊裝單位按照廠家提供的吊點位置,在安裝完吊帶后未對重心點及吊點進行復核,隨即起吊,松開運裝車輛上的固定螺栓后,葉片失去平衡向尾部傾斜,葉片在兩個吊帶中傾滑,致使葉尖觸地,葉片下垂造成刮蹭,葉尖局部磨損,接觸尺寸長18CM寬4CM厚0.3CM,所幸未滑入山谷。
事件發(fā)生后,吊裝單位及遠景廠家立即用另一根安全吊帶將葉片尾端部固定,使葉片保持平衡。隨后運輸單位運來固定支架,將葉片卸落在固定支架上。
葉尖受損情況
三、原因分析
11月11日,業(yè)主、監(jiān)理單位、機組廠家、吊裝單位等有關人員到達21#機位現(xiàn)場。
首先對不安全吊裝因素進行排除,可能存在的不安全吊裝因素有:
(一)吊裝器具不在重心標志位置起吊因素。葉片有明顯起吊標志,吊帶掛在葉片標志處起吊的。
(二)吊裝現(xiàn)場風力影響。根據(jù)當?shù)氐奶鞖忸A報和主吊上的風力測速儀實時監(jiān)控當時風力均未超過6m/s。
(三)吊帶長短不一造成傾斜因素。吊帶使用前是經(jīng)施工、監(jiān)理、業(yè)主三方檢查規(guī)范的吊帶,未見明顯拉伸變形、破損。
(四)吊裝方案是否存在問題因素。檢查實際吊裝流程及措施與吊裝方案比對,未見明顯差別,前幾臺風機也是按吊裝方案執(zhí)行的,排除吊裝方案存在問題。
(五)實際重心與葉片重心標志偏差。吊裝前未核實兩重心偏差。
根據(jù)吊裝現(xiàn)場資料的記錄,前四項因素均被排除,因此認為葉片重心標志可能存在偏差。經(jīng)實測發(fā)現(xiàn):該葉片的實際重心點位置與葉片標識牌上的重心點位置(16.638m)相差65cm。
四、措施及效果
(一)葉片廠家承認該葉片的重心點及起吊點標注有誤,由廠家人員重新測量確定重心點,按校核后的實際重心點進行試吊,以確保葉片可以平衡起吊。
(二)為確保該葉片的內(nèi)部結構安全可靠,遠景公司和葉片產(chǎn)家在做好葉片內(nèi)部強制通風的情況下,深入葉片內(nèi)部進行檢查,確定葉片內(nèi)部結構質量正常;隨即進行葉片正常組裝工作,葉尖破損處待吊裝完成后再作處理。
(三)同時采取的措施:
廠家應對涉事葉片的重心點位置數(shù)據(jù)進行全面修改;
廠家應對其他未吊裝的葉片重心點及起吊點進行全面檢查、核實;
要求監(jiān)理單位加強對現(xiàn)場吊裝作業(yè)的跟蹤監(jiān)管;
各相關單位應就此事故認真組織學習,做好相關技術工作交底及技術數(shù)據(jù)復核,保證后續(xù)吊裝工作正常進行。
進入葉片內(nèi)部空間檢查,安裝通風裝置,進行強制通風
五、總結
本次葉片吊裝失衡脫落暴露出風電機組吊裝作業(yè)管理仍存在一些薄弱環(huán)節(jié),為防范類似事件再次發(fā)生,公司對葉片吊裝規(guī)范進行了完善,增加以下內(nèi)容:吊裝單位在起吊前應根據(jù)葉片標識牌上的重心點及起吊點進行尺寸復核,并經(jīng)試吊平衡后方可進行卸貨、吊裝作業(yè)。
施工前應組織各相關單位認真學習吊裝規(guī)范,做好相關技術交底及技術數(shù)據(jù)復核工作,加強現(xiàn)場管理,保證吊裝工作安全可靠。
參考文獻:
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[2]馬晨輝.遠景能源EN2X風機現(xiàn)場機械安裝工藝(MP20.-1.11.1)(2014.11.05).
作者:福建華電泉惠能源有限公司 肖良
來源:華電福新